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富平公司调试团队攻坚纪实
发布日期:2025-10-27 信息来源:
富平公司 作者:王晨 浏览数:73    分享到:
近日,在神木恒稳公司生产调试攻坚的关键阶段,富平公司设备调试团队以专业的技术能力和高度的责任感,围绕工艺、设备、电气自动化等环节开展36项精准调试,突破解决了生产技术瓶颈,为各项生产设备顺利运行提供了坚实保障。
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优化工艺系统 提升运行稳定性
在调试过程中,该团队直面制约稳定运行的工艺瓶颈,通过一系列措施,有效优化了从物料输送至成品制备的整体流程。面对辅料堆棚、废料仓、磨头仓等环节的计量与下料难题,该团队通过加装导轨篦子、校准荷重传感器、改造助流风系统等11项具体措施,显著提升了物料输送的流畅性与稳定性。针对球磨机物料粒度不均的问题,该团队重新级配研磨体并增设温度、负压仪表4台,将设备运行管理从经验判断转变为可量化的精准调控。在混合料仓下料系统改造中,纠正了程序控制与设备安装存在的问题,并与设计院优化三路出料方案,通过这一双重保障,系统下料的稳定性和可靠性得到了根本性提升。
突破设备瓶颈 破解生产难题
为确保调试设备高效稳定运行,面对均化造粒机负载大、成球盘安装位置受限等问题,该团队创新提出防粘板改造方案,通过抬高成球盘、改造下料管道等,使成球效果显著改善。面对料球运输过程中皮带机落差大、碎球率高的问题,该团队果断采取整体抬高皮带支架、加装缓冲装置的改造方案,破碎率大幅降低20%左右。此外,该团队还对静养机出料系统进行革新,利用五天时间自主设计气动捣料装置与缓冲篦子4个,有效降低设备冲击风险。
创新自动化控制 实现高效运维
针对传统加水系统依赖人工、效率偏低的痛点,该团队积极实施技术革新,成功将其升级为“恒压泵+自动调节阀”自动控制模式。该系统现已实现稳定投运,在彻底减轻人工操作负担的同时,确保了恒压供水的精准与可靠。同时,该团队主动对9项原设备程序进行了优化与校准,最终确保了所有运行数据的准确性,为后续的精细化管理和安全生产奠定了坚实基础。目前,已实现神木恒稳公司设备全系统连续稳定运行并生产成球6000余吨,标志着调试工作取得阶段性胜利。该团队将聚焦物料配比与水量精细调控,持续提升设备成球质量,为神木恒稳公司项目达产达效奠定坚实基础。(王晨)


